由于目前更嚴格的污水排放標準,許多污水處理中的總氮也得到了控制。因此,大家一直希望能寫出關(guān)于總氮的問題。其實,總氮問題并不復(fù)雜。今天這篇文章就為大家一一解讀??偟钡瑯说某R妴栴}! 為什么氨氮超標? ⑴、有機物造成的氨氮超標 在運行CN比小于3的高氨氮污水時,由于反硝化工藝要求CN比為4~6,因此需要添加碳源以提高反硝化的性。添加的碳源是甲醇。由于某種原因,甲醇儲罐出口閥門脫落,大量甲醇進入A池,導(dǎo)致曝氣池內(nèi)大量泡沫,出水COD、氨氮飆升,系統(tǒng)崩潰。 分析:大量碳源進入A池,不能用于反硝化,進入曝氣池因底物充足,異養(yǎng)菌有好氧代謝,消耗大量氧氣和微量元素,因為硝化菌是自養(yǎng)菌,代謝能力差。氧氣被競爭,無法形成優(yōu)勢菌,因此硝化反應(yīng)受到限制,氨氮增加。
解決方案: 1、窒息爆炸立即停止進水,不斷打開內(nèi)外回流; 2、停止壓泥,保證污泥濃度; 3、若有機物已引起非絲狀菌的膨脹,可加入PAC增加污泥的絮凝作用,可加入消泡劑消除沖擊泡沫。 ⑵、內(nèi)回流造成的氨氮超標 內(nèi)回流造成氨氮超標的原因有二:內(nèi)部回油泵有電氣故障(現(xiàn)場有運行信號);機械故障(葉輪脫落)和人為原因(內(nèi)部回油泵未經(jīng)正反轉(zhuǎn)試驗,現(xiàn)場處于反轉(zhuǎn)狀態(tài))。 分析:內(nèi)部回流引起的氨氮過剩也可歸類為有機物休克。因為沒有硝化液回流,所以A池內(nèi)只有少量外回流攜帶的硝態(tài)氮,整體為厭氧環(huán)境,碳源只會發(fā)生水解酸化。沒有代謝成二氧化碳逃逸。因此大量有機物進入曝氣池,導(dǎo)致氨氮增加。 解決方案: 內(nèi)部回流的問題很容易發(fā)現(xiàn),可以通過數(shù)據(jù)和趨勢來判斷是否是內(nèi)部回流引起的:初始階段O池出口硝態(tài)氮增加,A池中硝態(tài)氮增加。池降至0pH值降低,因此溶液分為兩部分。三個條件: 1、如發(fā)現(xiàn)問題及時,檢修內(nèi)部回油泵即可; 2、內(nèi)部回流導(dǎo)致氨氮增加。檢修內(nèi)部回流泵,停止或減少進水口窒息爆炸; 3、硝化系統(tǒng)已經(jīng)崩潰,停止進水。如果條件緊急,可以加入類似反硝化系統(tǒng)的生化污泥,加快系統(tǒng)的恢復(fù)。 ⑶、pH過低造成氨氮超標 PH過低導(dǎo)致氨氮超標的三種情況: 1、內(nèi)回流過大或內(nèi)回流處曝氣量過大,導(dǎo)致大量氧氣進入A池,破壞缺氧環(huán)境,反硝化菌好氧代謝,部分有機物好氧代謝,嚴重影響反硝化。因為反硝化可以補償硝化反應(yīng),代謝掉一半的堿度,所以缺氧環(huán)境的破壞導(dǎo)致堿度產(chǎn)生減少,pH值降低。這種情況有些同事可能會遇到,但一直沒從這方面找到原因; 2、進水CN比不足,原因也是反硝化不,產(chǎn)生的堿度少,pH值降低; 3、由于堿度降低,進水pH值不斷降低。
分析:由于pH值的降低導(dǎo)致氨氮超標的概率在實踐中是比較低的,因為pH值的不斷下降是一個過程,一般操作者開始加堿到?jīng)]發(fā)現(xiàn)問題的時候只測PH值。 解決方案: 1、PH過低的問題其實很簡單。就是在PH不斷下降時開始加堿維持PH,然后通過分析找出原因; 2、如果pH值太低,系統(tǒng)已經(jīng)崩潰。目前,當pH值在5.8和6之間時,硝化系統(tǒng)還沒有崩潰。但要及時補充pH值,必須先補充系統(tǒng)的pH值,然后硝化系統(tǒng)才會枯燥。爆破或添加相同類型的污泥。 ⑷、低DO造成氨氮超標 污水是高硬度廢水,特別容易結(jié)垢。使用微孔曝氣器開始曝氣時,曝氣頭運行一段時間后會被堵塞,導(dǎo)致DO無法升高,氨氮升高。 分析:原因很簡單。曝氣的作用是增氧和攪拌。曝氣頭的堵塞導(dǎo)致兩者都受到影響。硝化反應(yīng)是有氧代謝。需要保證曝氣池處于適宜溶氧的環(huán)境中才能正常進行。而DO過低會阻礙硝化作用,氨氮會超標。 解決方案: 1、更換曝氣頭。如果是低硬度操作問題造成的堵塞,可以考慮這種方法; 2、可改造成大孔增氧機(氧氣利用率太低,風機余量大,企業(yè)可以考慮)或射流增氧機(只能使用監(jiān)控池的水)作為動力液,尤其是硬度高的時候。污水,切記?。?br/>
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